Cómo lidiar con fallas del sensor de desplazamiento AGC
Solución de problemas: (1) Mida las señales del reloj y las señales de datos de los 4 sensores de desplazamiento del cilindro hidráulico. Las señales del reloj están alrededor de 2,8 V CC y 0,123 V CA; y 0,123 V CA aproximadamente 0,245 V. A partir de esto, se puede juzgar que el reloj del PLC y los circuitos de pulsos de envío y recepción de bits de datos MTS son normales. (2) Verifique que los tornillos de montaje del sensor de salida en el lado operativo estén todos intactos. Muestra que no hay ningún problema con la instalación del sensor. (3) Verifique que el cable externo del sensor no tenga cortocircuito y que el aislamiento a tierra sea excelente. Verifique el cableado en la caja de conexiones del cilindro hidráulico y la subcaja en la parte superior del arco. El cableado está en buenas condiciones y las capas de protección de todas las líneas de señal están conectadas a tierra de manera confiable. El fenómeno persiste. (4) Reemplace el sensor de desplazamiento de salida del lado operativo y la lectura del nuevo sensor de desplazamiento aún salta aleatoriamente. (5) Invierta el cableado de los sensores de desplazamiento de entrada y salida del lado operativo en la caja de conexiones y descubra que el MTS de salida todavía salta aleatoriamente. Muestra que no hay ningún problema con el cable desde la subcaja en la parte superior del arco hasta la caja de conexiones del cilindro hidráulico. (6) Cambie el sensor de desplazamiento de salida del lado operativo y el sensor de desplazamiento de entrada del lado de transmisión. Se descubre que el MTS de salida del lado operativo todavía salta aleatoriamente y el sensor de entrada está normal. El sensor del lado de la transmisión también es normal. Muestra que el sensor de desplazamiento MTS está bien. (7) En el gabinete del PLC, se intercambiaron los canales conectados a los dos sensores de desplazamiento en el lado operativo. Se encontró que el MTS de salida aún saltaba aleatoriamente y el sensor de entrada estaba normal. Significa que no hay problema con el canal de plantilla. (8) Reemplace la línea especial entre el sensor MTS de salida del lado operativo desde la parte superior del arco hasta la caja de conexiones del cilindro hidráulico. Se descubre que el MTS de salida del lado operativo todavía salta aleatoriamente y el sensor de entrada es normal. Nuevamente, no hay nada malo con esta sección de cable. (9) En el gabinete del PLC, los canales conectados a los sensores de desplazamiento en el lado operativo y el lado de transmisión se intercambiaron en su conjunto. Se encontró que el MTS en la salida del cilindro hidráulico del lado operativo todavía saltaba aleatoriamente, y otros. Los sensores eran normales. No hay nada malo con la plantilla de descripción. (10) Analizamos cuidadosamente cada proceso de prueba y la posición de instalación del sensor, y descubrimos que la temperatura ambiente del sensor de desplazamiento de salida del cilindro hidráulico en el lado operativo es la peor. Por lo tanto, el agua de refrigeración pasó a través del sensor de salida del lado operativo y el salto violento desapareció inmediatamente. El sistema hidráulico continuó en uso, pero después de cuatro o cinco días, el sensor de salida del lado operativo comenzó a saltar nuevamente. (11) Después de reemplazar todas las plantillas FM458 y EXM438 por otras nuevas, el MTS en la salida del lado de operación aún salta aleatoriamente, lo que indica además que no hay ningún problema con la plantilla del PLC. (12) Saque un nuevo sensor de desplazamiento MTS, fije su posición y conéctelo directamente a la caja de conexiones de terminales en la parte superior del arco del laminador. Después de observar el sistema después de encenderlo, encontramos que la lectura del sensor cuyo. La posición es fija y debe permanecer sin cambios, pero se producen saltos aleatorios con el proceso de laminado del acero. Entonces tomamos el sensor detrás del gabinete eléctrico del PLC y lo conectamos directamente al canal de la plantilla del PLC. Después de un seguimiento y observación continuos, descubrimos que la lectura del sensor no se movía y era muy estable. lectura desde el gabinete eléctrico del PLC hasta la parte superior del arco del laminador. Los cables entre las cajas de conexiones de terminales tienen interferencias inconmensurables. El método de tratamiento consiste en volver a tender todos los cables de conexión del sensor de desplazamiento MTS en un puente separado, reemplazar todos los cables, cubrir la cubierta del puente y conectar a tierra todas las capas de blindaje de manera confiable para eliminar por completo las señales de interferencia. Los hechos han demostrado que después de que se completaron las medidas de mejora, fenómenos similares nunca volvieron a ocurrir.